對于卷煙工廠來說,制造是基本盤,質量是生命線。
2023年,安徽中煙工業有限責任公司滁州卷煙廠立足新廠新線,高質高效完成老產品調試、新產品的首試及落地生產。更新率高達95%的新制絲線,“初出茅廬”便“初露鋒芒”。
2024年,正值企業立足高端化邁進,全力建設質量工廠的關鍵時期。滁州卷煙廠牢固樹立“品質為王”理念,深入落實安徽中煙均質化品控要求,匠心琢“藝”,追求“質”精“質”善,以更昂揚的斗志、更高的標準,持續推動制絲新線工藝質量上水平。
維修組仔細排查設備隱患。 金玉立 攝
用心琢“藝”
好車還需熟路子,好馬更需老把式。
雜質檢測剔除裝置、高架庫、超薄壓梗機……隨著設備更新、工藝換“芯”,新制絲線的操作、維保、品控所有崗位都迫切需要擁抱新經驗、激發新動能。
“接到操作工反饋高架庫堵料,在排除硬件問題后,我又進一步排查了進料數量和料位對應情況,發現顯示數量不一致……”6月16日下午15點,制絲車間維修間內,電工班成員在認真聆聽“小師傅”電工王新宇剛出爐的“經驗庫”案例——高架庫出料貨位信息丟失的處置方法。
原來,在前一天解決完“高架庫出料貨位信息丟失”這一突發故障后,王新宇意識到這是新制絲線第一次出現該類型故障。王新宇加班完成了案例整理,將其收入“經驗庫”,并在第二天到車間向同事們進行了現場講解演示。這樣的“經驗庫”維修案例,制絲車間已經積累了兩百余條。
“我們將‘經驗庫’的經驗成果納入車間設備專項考核指標,激勵維修人員敢攻堅、善分享、共提升,為新設備穩定運行提供有力保障,讓不會處理的新問題只發生一次。”制絲車間黨支部書記、設備副主任曹琛說道。
7月22日,生產現場,新進員工盧苗苗正通過掃描葉片加料機上張貼的綠色二維碼,認真學習著設備作業指導書。“以前老師傅教的時候,主要說經驗,理論方面少,我常常知其然不知其所以然。”盧苗苗說,“現在掃碼就能‘翻書’,不會隨時學,既規范又便捷。”
去年11月,制絲車間制作的涵蓋5大類、183個位點的設備標準化保養作業指導書出爐,立刻成為車間員工規范操作的“掌上寶典”。而今年,制絲車間穩步推進設備操作標準化作業視頻的錄制工作,將圖文轉化為短視頻,更加立體、生動、全面地幫助員工把握操作細節、提升業務技能。
良工琢磨,玉成美質。除此之外,滁州卷煙廠還建立了信息化智能化攻關小組,為對編程、AI等技術感興趣的員工搭建起交流鍛煉的平臺。小組成員參與開發了多項防差錯程序、異常波動提醒,提高對現場各類狀況的處置效率,探索了切絲機、烘絲機以及松散回潮機等智能單機建設,推動設備自動控制更加精細精準,為工藝質量提升提供了堅強有力的保障。
標準化操作視頻拍攝現場。 李佳節攝
維修工開展香料廚房網絡穩定性診斷。 王新宇攝
臻于“質”善
工欲善其事,必先利其器。
滁州卷煙廠堅持“設備保工藝”理念,“維保穩運”和“細節挖潛”兩條主線同向發力,不斷優化設備運行狀態。
預判到新設備發生故障的棘手狀態,制絲車間集結技術骨干,開展“提高制絲設備穩態保障能力”專項行動,向設備故障發起專項攻關,從源頭上破解設備突發性難題,對影響設備運行狀態的各類因素進行全員、全過程、全方位分析,對發現的問題逐一分類匯總,制定有針對性的攻關舉措。
他們聚焦關鍵工藝指標提升,反復測試、優化控制程序,消除因程序bug帶來的生產閃斷問題;改造CTD入口電子秤計量管,調整喂料機光電管位置,使來料流量更加穩定;優化高架庫數據庫,解決不同服務器數據傳輸中的扭曲丟失問題。
“經過專項攻關,目前已實施了流量計移動檢測平臺、加香設備等的改進23項,形成維修操作經驗一點課15項,所有攻關成果均由車間技術人員獨立完成。”設備員李佳節介紹說。
“不同牌名煙葉加工特性存在一定差異,設備參數調整也要考慮這一細節。”中控主管吳幼林牽頭組織了設備參數與煙葉加工匹配性研究。簡單如貯柜進出料的輸送帶頻率,復雜如料頭料尾與穩態生產的參數切換,他們一一測試,記錄固化,從細微處將設備運行狀態調至各牌名的適宜狀態。
在設備保障的有力加持下,新制絲線關鍵工藝質量指標均呈現增長態勢。其中作為衡量制絲工藝水平重要標準的薄板、氣流烘絲出口水分偏差,分別從0.034%、0.042%降低到0.008%、0.015%,控制水平實現連續6個月顯著上升。
風好正揚帆,奮楫正當時。當前,是滁州卷煙廠產業優化升級窗口期,是技改紅利釋放發力期,質量工廠建設任重道遠。下一步,滁州卷煙廠將努力培育核心制造優勢,匠心琢“藝”,追求“質”精“質”善,為安徽中煙的高質量發展和現代化建設貢獻力量。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察