日前,福建鑫葉投資管理集團有限公司(簡稱鑫葉公司)凹印車間“追光”QC小組的“降低七匹狼(藍)小盒模切廢品率”課題成果在全國100多個參評項目中脫穎而出,獲得中國質量協會2024年度一等成果獎。這個“國獎”是如何煉成的?
鑫葉公司凹印車間“追光”QC小組獲得中國質量協會2024年度一等成果獎
“反鉤”,是長期困擾鑫葉公司凹印車間檢品工序的問題,它的出現往往無規律、大小數量不一、號碼不定。而一旦出現,就需要停機全檢,嚴重影響生產效率。
面對該問題,車間組建“追光”QC小組,由老師傅搭配青年員工,以項目管理的方式展開研究,對檢品機“人”“機”等要素展開全方位“體檢”。經過反復試驗,在全面排查了操作人員技能水平、檢品機下紙刀角度和皮帶更換頻次、剝紙工序尖插工具插入角度等因素后,項目組確認造成“反鉤”的問題在模切工序。
現場檢查
通過多輪“頭腦風暴法”,項目組確認了環境濕度大、刀墊與刀身距離短、小飛機口刀墊硬度低等7個末端因素,并分別對這7個末端因素一一進行測試驗證。
老師傅提思路,年輕人重落實,將想法圖表化、數據化,有形、有質、有量地勾勒出問題核心的輪廓。結合斯皮爾曼相關性檢測、箱數圖、熱點圖、瀑布圖等創新工具,項目組最終“號準”了2個“病因”,即刀鋒參數不合理和小飛機口刀墊硬度低。
對策實施過程以雙重正交試驗法精準施策,經過反復調優試驗,擬定最佳方案,精確模切刀最佳參數;3D渲染出圖則將項目組的想法落地。經過多向測試,從異形刀墊優化的改進到確定以長方形刀墊進行改善壓痕效果,項目組終于設計出了最佳刀墊組合,完成了對策實施。
測驗調試
項目實施后,模切廢品率從0.33%降至0.12%,大大降低了廢品率。
深挖創新潛力、激活創新動能、激發創新熱情,今后,福建中煙將持續推動QC活動在全業務鏈條的運用,以創新創效驅動企業高質量發展。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察