質量是企業永恒的主題,唯有打造高質量產品、創建高質量品牌,才能讓企業在創新中發展、在發展中超越。不久前,第49屆國際質量管理小組會議在斯里蘭卡科倫坡圓滿落下帷幕,全球12個國家共3000多名代表參加大會,河南中煙工業有限責任公司黃金葉生產制造中心卷包車間迅雷QC小組《研制ZB416包裝機干燥通道煙包錯位檢測系統》榮獲第49屆國際質量管理小組會議金獎。
圖為小組成員在會場合影
國際質量管理小組會議被譽為質量界的“奧林匹克”,是質量管理領域規模最大、涉及面最廣、凝聚力最強的國際活動。在中國區會場,迅雷QC小組代表經過激烈角逐,以優異的成果、精彩的發布、專業的英文答辯,充分展現出企業職工良好的質量意識、專業素質和團隊精神,成功摘得國際金獎。榮譽的背后,是不舍晝夜的堅持,是不畏艱難的付出。
在砥礪深耕中發芽
迅雷QC小組成立于2014年,小組成員主要由一線操作人員、技術人員、管理人員組成。10年來,他們以“積極改進、不斷創新”為活動理念,圍繞生產中的瓶頸問題,廣泛開展群眾性質量改進活動,先后完成《研制條煙輸送系統遠程自動監控裝置》《降低包裝機煙庫故障停機次數》等課題,不斷為企業打造金字招牌提供核心競爭力。
“在生產過程中,該型號設備在干燥通道處易發生產品錯位,且設備沒有任何檢測裝置,無法及時停機,設備仍繼續運行,產品發生擁堵現象,造成干燥通道出口處完全卡死。”
“那就給設備裝上一個自動檢測系統。”
“能行嗎?”
“試一試不就知道了。”
這段對話,來自車間一線充滿熱情的青年員工。他們坐在一起,針對設備干燥通道煙包錯位擠壓變形的問題展開激烈討論。
圖為小組成員正在討論解決方案
盡管已是第N次基于PDCA循環的討論會,但每個人依舊認真專注。面對問題,小組成員能夠迅速行動起來。這,就是“國優”之夢開始的地方。
砥礪深耕,是迅雷QC小組不斷創優的底色。近年來,在小組組長趙亮的帶領下,迅雷QC小組已成為制造中心質量改進的“金牌”團隊。“面對項目技術難關、質量痛點等棘手問題,我們不僅要迎難而上、攻克難關,更要解決車間一線人員的實際問題,助力生產高質量,榮譽墻上的每一張獎狀都是小組成員智慧和汗水的證明,我們要把成績轉化為生產力,把榮譽轉化為戰斗力!”迅雷QC小組是這么說的,也是這么做的。
作為小組的指導老師,負責制造中心QC管理小組的質量管理員高燕燕深知,打造金牌團隊并非一蹴而就,要靠不斷探索、學習和優化。為此,她無數次奔波于各地,積極參與權威協會的交流學習活動,汲取外部優秀技術與資源,深入項目一線總結實踐經驗,并將優秀的方法步驟真正應用到課題攻關中去。
面對項目難題,小組成員相互協作,持續探索解決方案并優化技術途徑。2023年獲評國內質量管理小組活動的最高榮譽——中國質量協會“全國優秀質量管理小組”,實現迅雷QC小組“國優”榮譽零突破。這為“直通斯里蘭卡”參加國際質量管理小組(ICQCC)會議大賽打下堅實基礎。
在克難制勝中成長
“我們本次活動的目標可行性論證已經通過了,經過討論研究,提出了自動識別、自動停機、自動報警三個模塊的產品錯位檢測總體方案,大家抓緊時間對方案進行逐級分解。”
“收到,保證完成任務。”
在通過目標可行性論證和模擬實驗后,副組長李亮給小組成員分發了任務。
從課題最開始摸著石頭過河,到后來的大步流星、突飛猛進,QC小組的“加速度”離不開大家高度的責任感和拼搏精神。
入職剛滿3年的張宏達在團隊中的外號是“初生小虎”。盡管技術經驗稍顯不足,但他從未怯場。為更好地了解項目難點,他主動與技術人員交流,詳盡掌握改進過程中的困難與需求。休息時,他翻閱大量參考文獻和資料,并時常向經驗豐富的師傅們請教。正是這種不甘落后的決心,讓他有效解決了“對PLC程序改動,與原有電路同時運行,存在負面影響”這一可能性,為檢測系統運行掃平障礙。
圖為張宏達和技術人員在安裝傳感器
“你們有沒有發現,在對工控機進行通訊及數據交換試驗時,經常有丟包現象。”小組成員孫曉亮的一句話打破了工匠室的安靜,大家紛紛湊過來查看問題。“丟包現象如果不能得到解決,本次小組活動很有可能以失敗告終。”
為了確定丟包現象的具體原因,小組成員李紀東與丁若依立刻著手編寫數據交換程序,推演數據交換過程。在與小組成員多次溝通交流的同時,他們還編寫了2種不同的交換程序,記錄在使用不同控制器時數據丟失情況,確保實現最佳數據通訊功能。
小組成員嚴格按照PDCA循環方法,通過生產工藝數據收集、質量分析數據驗證,有計劃地開展課題攻關。通過安裝干燥通道入口處光電傳感器、安裝干燥通道出口處計數傳感器、使用西門子PLC做控制單元并編寫程序、加裝HMI觸摸屏、使用軟件設計人機互動界面、組裝調試運行等對策的成功實施,錯位檢測率達到99%以上,最終完成創新課題設定目標。
風雨多經志彌堅,關山初度路猶長。成長的過程盡管有風雨,但他們卻始終帶著對創新的激情、對企業的熱愛,奔跑在逐夢的路上。
在篤行致遠中收獲
不經一番徹骨寒,怎得梅花撲鼻香。隨著QC小組活動深入推進,大家的付出終于迎來了收獲。經過多輪次調試和改進,形成了“研制ZB416包裝機干燥通道煙包錯位檢測系統”最佳方案并順利通過企業大工匠、高級技師等專家的論證。
從課題確定到數據收集,從方案制定到實施,每一個細節精雕細琢、每一個問題反復梳理、每一頁報告用心編撰、每一場發布精心設計、每一句答辯認真琢磨。從車間走到公司,再從河南走向全國,迅雷QC小組一路過關斬將,最終走上國際舞臺。
圖為小組成員正在對成果進行驗證
成果發布是QC課題研究的重要一環,承載著整個QC小組智慧結晶和研究成果。為了確保本次參賽課題的順利展示,迅雷QC小組從7月就進入了緊張的備賽狀態,稿件修改、模擬演練、成果翻譯,每一個環節都精益求精。
一項項工作在團隊成員的默契配合和協同努力中有條不紊地進行著,留學歸來的李紀東和丁若依負起了全隊的“英文翻譯擔當”,組員張宏達扛起了對技術創新和專有名詞的解釋重任,課題主創甘競對課題關鍵流程和實施步驟逐項梳理,形成最終文本……
每一次課題修改,每一次模擬演練,都是一次取長補短的過程。經過三個月的集訓備賽,整個小組的發布內容、演講儀態、團隊默契在一次又一次的實戰演練中不斷提升。
“我們小組通過采集傳感器相關數據,實現干燥通道處錯位檢測,利用PLC系統采用事前控制方式控制設備進行及時停機,避免產生擠壓變形,使排故時間縮短至2.15分鐘,檢測效率達到99.63%。”隨著答辯的最后一個問題回答完畢,印尼評委不由得給出了寶貴的掌聲,小組成員的心里更有了“奪金”的底氣。
圖為迅雷QC小組成員正在現場發布
正是這樣的多點發力和團隊協同,正是這樣的孜孜不倦和精益求精,迅雷QC小組才能在本次課題研究和國際發布中不斷成長與完善。最終,迅雷QC小組《研制ZB416包裝機干燥通道煙包錯位檢測系統》榮獲2024年第49屆國際質量管理小組會議金獎,為卷包車間連續三年捧回此項殊榮,也是河南中煙質量管理小組活動最好成績。
一路走來,迅雷QC小組成員同舟共濟、鍥而不舍,以赤子之心在無數日夜里揮灑汗水,努力培育夢想之苗,攻克一個個難題,以量變引起質變,夢想之花孕育出豐碩成果。
十年的成長、十年的磨礪,迅雷QC小組從技術“小白”到將國際榮譽連續收入囊中,背后有成員們持之以恒的努力,更有企業對質量改進活動的支持,有很多像迅雷QC小組一樣的群眾性質量活動在河南中煙如火如荼地進行著,他們為企業品牌發展保駕護航,為公司高質量發展和現代化建設貢獻力量。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察