分揀員王博在使用立式煙倉補貨裝置抓取條煙入倉。
小名片
名稱:異型煙分揀流程
措施:針對異型煙分揀操作過程中出現(xiàn)的補貨效率偏低、封切配件更換頻繁和籠車裝載率過低等問題,充分轉(zhuǎn)化應用QC小組成果和崗位創(chuàng)新成果,優(yōu)化異型煙分揀流程。
成效:流程優(yōu)化后,異型煙與標準煙分揀用時基本持平;設(shè)備有效作業(yè)率保持在95%以上,年節(jié)省費用11萬余元。
“異型煙分揀流程優(yōu)化后,執(zhí)行管理更順暢了,動作浪費、加工浪費和管理浪費等現(xiàn)象也不存在了?!?/p>
“看來我們把課題攻關(guān)和崗位創(chuàng)新成果納入流程建設(shè),與之同部署、同評價、同執(zhí)行的思路是正確的。”
……
近日,在山東聊城市煙草物流配送中心流程深化啟動會議上,技術(shù)骨干們紛紛為異型煙分揀流程建設(shè)的思路點贊。
這種流程建設(shè)的思路源自對異型煙分揀線的升級改造。以前,該物流配送中心使用的是電子標簽式分揀線,后改為半自動式異型煙分揀線,其補貨形式為人工補貨,包裝形式采用機械手。在使用過程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),由于設(shè)備軟硬件系統(tǒng)與工作實際匹配度不高,在補貨、分揀、傳輸和包裝環(huán)節(jié)均存在動作浪費和管理浪費現(xiàn)象,具體表現(xiàn)在兩個方面:一方面,相比電子標簽式標準煙分揀線,半自動式異型煙分揀線在工作中出現(xiàn)的故障次數(shù)偏多,導致分揀用時平均每天比標準煙多1.6小時,對整體分揀效率產(chǎn)生影響;另一方面,異型煙擠壓破損現(xiàn)象明顯增多。
該物流配送中心以問題為導向,成立流程優(yōu)化小組,運用管理創(chuàng)新思維,對存在的問題進行攻關(guān)。
“流程是紐帶,我們用它分析問題;創(chuàng)新是載體,我們用它解決問題。兩者結(jié)合,可以起到事半功倍的效果。”優(yōu)化小組組長尚立新這樣說。
針對故障次數(shù)偏多導致異型煙分揀用時偏長的問題,小組成員首先將異型煙分揀流程梳理為設(shè)備點檢、數(shù)據(jù)處理、核對信息等10個節(jié)點,然后進行現(xiàn)狀調(diào)查,編制了調(diào)查表,繪制了排列圖,找到了問題癥結(jié):補貨效率偏低、封切配件更換頻繁。
為快速找到解決方法,優(yōu)化小組成員多次進行頭腦風暴,借鑒夾磚器,以機、氣、電相結(jié)合的方式,研制出一種立式煙倉機械補貨裝置,通過機械裝置輔助,將抓取條煙的側(cè)向擠壓力變?yōu)檩p點按鈕產(chǎn)生的機械擠壓。
他們通過開展QC小組活動,運用5W1H分析法,研制了分揀柜式機人工補貨裝置,使單人每次抓取條煙數(shù)量由最多5條變?yōu)槠骄?0條,不僅提高了工作效率,還降低了員工勞動強度。目前,優(yōu)化小組成員已將使用技巧編制了SOP,并納入了異型煙分揀流程的關(guān)聯(lián)流程。
同時,為解決異型煙包裝機封切持續(xù)加熱帶來的耗電量大、故障率高的問題,小組成員應用崗位創(chuàng)新成果,對異型煙包裝機封切參數(shù)進行設(shè)置和修正,更換交流移相調(diào)壓模塊、單相隔離變壓器,將封切加熱方式由持續(xù)加熱變?yōu)樗查g加熱,使每個煙包加熱時間減少2秒左右,實現(xiàn)了封切溫度精確可控,降低了封切配件更換頻次,節(jié)省了配件購置成本,提高了設(shè)備有效作業(yè)率。
針對異型煙擠壓破損現(xiàn)象偏多的問題,小組成員運用5WHY分析法,對卷煙包裝環(huán)節(jié)進行了流程診斷和過程分析,從影響包裝效能的疊垛、加熱、貼標等因素中,確定了煙包裝籠是目前可以優(yōu)化改善的因素。
“目前,我們使用的暫存籠車為通體式籠車,在異型煙包裝籠過程中,由于異型煙不同線路銷售數(shù)量差距較大、煙包尺寸規(guī)格較多等原因,導致異型煙包籠車裝載率還不到標準煙的三分之一。”在頭腦風暴會議上,小組成員趙輝說道。
為有效解決這一問題,小組成員為通體式籠車加裝了兩層可折疊式隔板,實現(xiàn)了異型煙包分層放置,在籠車數(shù)量受限的情況下,不僅滿足了生產(chǎn)需要,而且保障煙包不會因上下多層堆疊導致擠壓受損,同時有效提高了空間利用率。
流程優(yōu)化完成后,小組成員將補貨裝置、改變加熱方式和籠車隔板三項創(chuàng)新成果分別固化到相對應的異型煙分揀流程節(jié)點上,明確責任人和制度要求,并從事前預防、事中控制和事后處理層面對相關(guān)風險予以控制,以此來保障流程的落地執(zhí)行,實現(xiàn)流程與創(chuàng)新工作的深度融合。
據(jù)悉,該流程運行后,異型煙補貨效率從0.89條/秒提高至2.1條/秒,異型煙每天分揀用時縮短1.3小時,與標準煙分揀用時基本持平;設(shè)備有效作業(yè)率從85%上升至96%;經(jīng)測算,異型煙分揀流程優(yōu)化后,共可節(jié)約電費、人工費用約11.5萬元。
“微改善、小變革促進了流程的優(yōu)化,而流程的落地執(zhí)行則固化了創(chuàng)新應用,打通了創(chuàng)新的‘最后一公里’。流程和創(chuàng)新的密切融合,有效實現(xiàn)了效率和效益的雙提升。今后我們將繼續(xù)秉持這個理念,加快推進精益物流高質(zhì)量發(fā)展?!绷某鞘袩煵菸锪髋渌椭行慕?jīng)理張子國說。