2020年,紅塔遼寧煙草有限責(zé)任公司營口卷煙廠制絲車間以“項(xiàng)目化”為抓手,通過新思路、新方法和新技術(shù)等方式加強(qiáng)設(shè)備管理,持續(xù)推進(jìn)優(yōu)化制絲質(zhì)量控制過程穩(wěn)定性,提高車間整體過程控制能力。目前,設(shè)備故障停機(jī)6.2小時,設(shè)備故障率0.08%,設(shè)備管理水平顯著提升。
推行TPM全員設(shè)備管理模式
在推進(jìn)實(shí)施《降低停機(jī)斷料頻次提高制絲車間生產(chǎn)制造力水平》項(xiàng)目的過程中,制絲車間開啟了TPM全員設(shè)備維修管理模式。TPM的特點(diǎn)就是三個“全”,即全效率、全系統(tǒng)和全員參加。這為車間完成項(xiàng)目目標(biāo)提供了一種新的思路,這種管理模式擺脫了習(xí)慣性救火式的管理模式,從以往的被動維修逐步走向主動維修。
隨著TPM管理模式的持續(xù)推進(jìn),制絲車間逐漸建立管理人員、維修人員、操作人員的三級責(zé)任制,按PDCA循環(huán)對設(shè)備點(diǎn)檢進(jìn)行流程管理,不斷完善和改進(jìn)點(diǎn)檢管理,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)檢動態(tài)管理,隨時掌握設(shè)備運(yùn)行狀況。
例如,操作人員在日常保養(yǎng)中提出,隱藏在皮帶里的皮帶托輥不易清理。車間領(lǐng)導(dǎo)高度重視,安排維修人員查找新型技術(shù),最后采用帶有不粘涂層的托輥代替無縫管托輥。新型不粘涂層托輥的應(yīng)用,降低了員工清理衛(wèi)生時的勞動強(qiáng)度,也有效降低了皮帶因受力不均而導(dǎo)致的抗疲勞耗損。
每個人都是創(chuàng)新活動的實(shí)施者
“車間的創(chuàng)新工作需要每一個人的參與,尤其是專業(yè)技術(shù)人員,要發(fā)揮自己的聰明才智,多專研設(shè)備原理,在小改小革活動中起到引領(lǐng)和表率的作用。”這是車間主任張忠恕對設(shè)備維修人員提出的要求。
為徹底解決車間風(fēng)力送絲區(qū)域喂絲機(jī)設(shè)備的補(bǔ)風(fēng)口漏料問題,在張忠恕的建議下,維修片區(qū)負(fù)責(zé)人呂長軍針對漏料情況進(jìn)行了分析,主持設(shè)計(jì)了多種解決方案,通過反復(fù)試驗(yàn)后,拆除原來的網(wǎng)狀擋蓋,自行研發(fā)制作了新型燕尾狀補(bǔ)風(fēng)口蓋,經(jīng)過一段時間的試用,效果顯著。
面對取得的成績,呂長軍臉上露出了會心的笑容:“車間為我們提供了改革創(chuàng)新的平臺,領(lǐng)導(dǎo)為我們提供了創(chuàng)新思路,通過這次小改善,我體驗(yàn)到了滿滿的成就感!”本次小改小革是響應(yīng)工廠、車間提倡的激發(fā)創(chuàng)新活力,促進(jìn)精益生產(chǎn)的精神,也是制絲車間人人參與創(chuàng)新的具體體現(xiàn)。
2020年,維修班組共參與完成精益改善案例17項(xiàng),精益課題2項(xiàng),申報(bào)科技創(chuàng)新項(xiàng)目1項(xiàng)、QC活動6項(xiàng)。
篤行致遠(yuǎn) 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察