掃碼儀固定支架改進前
掃碼儀固定支架改進后
分體式箱體
研究小組
安徽中煙工業有限責任公司蕪湖卷煙廠贏客QC小組
項目背景
煙絲庫出庫端連接著卷包工序,是向卷包車間供絲的關鍵部位。用于輸送煙箱的穿梭車如果出現故障,生產的連續性與穩定性就會受到影響。
實際生產過程中,由于穿梭車運行過程定位不準等原因,煙箱卡滯的情況時有發生。受緩存時間限制,故障處理維修需要在極短時間內完成。項目實施前,蕪湖卷煙廠制絲車間萬箱故障停機時間為62.2分鐘,超過正常指標的60%。此外,由于穿梭車行走系統箱體為密封結構,各部件拆卸難度較大,單次維修平均耗時高達120分鐘。
縮短煙絲庫出庫端故障停機時間,提高穿梭車故障維修效率及運行穩定性,是制絲車間設備管理面臨的一項重要課題。
方案設計
贏客QC小組對煙絲庫出庫端萬箱故障停機時間長的原因開展現狀調查,發現是由于掃碼儀固定支架配合面發生磨損,穿梭車運行過程中掃碼儀振動過大,掃碼數值誤差超出限定范圍,導致故障報警頻繁。后經過連續多日的設備運行狀態監測,明確了兩個關鍵癥結,即行走系統故障和卡箱故障停機。
針對兩個癥結,小組成員多次試驗研討,最終確定了如下改進方案:
1.重新設計掃碼儀固定支架,測試掃碼儀振動值、調節角度,確定選用多結構夾緊式結構。
2.選擇耐磨性強、外徑變化量小的聚氨酯作為包膠輪材質。
3.重新設計包膠輪箱體,從減少拆卸安裝時長、承重強度大、經濟性等方面綜合考慮,采用分體式設計方案。
4.為行走系統安裝接近開關,優化控制程序,模擬測試接近開關的準確性,實現穿梭車故障報警全覆蓋。
項目成效
項目實施后,穿梭車行走輪拆裝效率提升350%,設備故障維修效率及運行穩定性大大提升,年節省維修費用47萬余元。其中,穿梭車行走系統箱體分體式設計已申報專利并獲受理。該課題獲得2020年全國煙草行業第三十一屆QC成果發布交流會二等獎。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察