效率穩(wěn)超94%、故障率低于33%,江蘇中煙工業(yè)有限責任公司淮陰卷煙廠GDX2細支包裝設備運行“又快又好”,吸引了不少卷煙廠人員前去參觀學習。保持“又快又好”,他們究竟有什么秘訣呢?
這要從淮陰卷煙廠“三班兩運轉(zhuǎn)”改革說起。去年年初,淮陰卷煙廠取消實行多年的“三班三運轉(zhuǎn)”生產(chǎn)組織模式,改為“三班兩運轉(zhuǎn)”,以破除產(chǎn)能和人員瓶頸,提升生產(chǎn)聯(lián)動保障水平和柔性能力。
生產(chǎn)組織模式的改革,對設備生產(chǎn)效率和穩(wěn)定性提出了更高要求。就包裝設備而言,淮陰卷煙廠65%為國產(chǎn)細支化改造的GDX2包裝機組,平均效率僅為89.98%,產(chǎn)能不足以支撐“三班兩運轉(zhuǎn)”模式的長期運行。
“至少要達到94%的效率,才能適應生產(chǎn)需求。達到這么高的效率,機器還要平穩(wěn)運行,對維修人員是極大的挑戰(zhàn)。”淮陰卷煙廠生產(chǎn)制造處卷包工段維修工劉成偉介紹說。
運行速度不能降、停機次數(shù)不能多、設備效率不能低,面對“三個不能”的目標,淮陰卷煙廠生產(chǎn)制造處研究決定,由劉成偉牽頭,組建QC小組,奮力攻克難關(guān)。
沒有相關(guān)經(jīng)驗借鑒,小組成員必須自行摸索。他們從調(diào)查研究切入,選取生產(chǎn)效率最低的設備反復觀察,發(fā)現(xiàn)有四個要因增加了故障停機次數(shù)——4號輪進5號輪過渡套口間距大、5號輪商標紙定位擋齒高度低、5號輪前后端圓弧板間距大、8號輪出口皮帶里外側(cè)速度不同步。
問題癥結(jié)找到了,小組成員相信,只要對癥下藥,設備提速只是時間問題。
經(jīng)過充分論證試驗,他們采取了一系列對策:設計一款新型過渡套口兩側(cè)導板,解決了4號輪進5號輪過渡套口間距大問題;改進5號輪擋齒形狀、尺寸和5號輪進6號輪套口下底板,解決了5號輪商標紙定位擋齒高度低問題;設計安裝新型5號輪內(nèi)側(cè)圓弧擋板,解決了5號輪前后端圓弧板間距大問題。
三道難題迅速破解,就在小組成員感覺勝利在望時,最后一個問題——“8號輪出口皮帶里外側(cè)速度不同步”卻遲遲找不到突破口。
“每臺設備都有差別,有上世紀90年代初引進的進口設備,有近年來引進的純國產(chǎn)設備,不能一概而論?!薄爸渭茉O計的通孔位置不對,螺絲就無法安裝、定位?!薄リP(guān)一時陷入僵局。
不能放棄!劉成偉召集組員,集思廣益,一次又一次調(diào)試,終于找到了解決辦法。他們先是確定了支撐架的安裝位置,然后以固定主動輪一端的螺孔為支點,設計出上、下固定支撐架的外形,最后根據(jù)實際情況以及所選軸承的規(guī)格確定支撐架尺寸、安裝孔的位置,進行安裝。
試驗成功后,維修工汪浪不由地感嘆:“光一個螺孔孔距,我們就改了好多遍??梢娙魏雾椖康某晒Χ疾皇且货矶偷?#xff0c;沒有推倒重來的勇氣、勇攀高峰的決心,哪里會有柳暗花明!”
項目實施后,淮陰卷煙廠GDX2細支包裝機設備效率穩(wěn)超94%,不僅生產(chǎn)出的煙包外形漂亮,機器頻繁故障停機、殼片和煙支消耗大等問題也得到較大改善。目前,這一做法已在全車間設備上推廣。