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煙草在線據(jù)《東方煙草報(bào)》報(bào)道
卷煙包裝技術(shù)革新帶頭人韓建夫?qū)o鋁內(nèi)襯紙可塑性差的問題進(jìn)行攻關(guān)。
■項(xiàng)目背景
河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司以提質(zhì)降害為原則,對(duì)兩款卷煙新產(chǎn)品使用易降解、無污染、低能耗的新型環(huán)保煙用材料——無鋁內(nèi)襯紙。
在生產(chǎn)過程中,許昌卷煙廠發(fā)現(xiàn),無鋁內(nèi)襯紙紙張薄軟、可塑性差、難以折疊成型,容易造成無鋁內(nèi)襯紙破損、折角差、露煙等質(zhì)量缺陷。
為降低原輔材料消耗,節(jié)約生產(chǎn)成本,許昌卷煙廠卷包車間精誠QC小組于2014年3月開始,就“降低無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量缺陷率”開展課題攻關(guān)。
■原因查找
QC小組成員通過層層調(diào)查、對(duì)比分析,將折角差、破損兩項(xiàng)缺陷確定為主要癥結(jié)。
圍繞癥結(jié),小組成員運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法,找出了與癥結(jié)息息相關(guān)的9個(gè)因素,使用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、查詢記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法,運(yùn)用折線圖、統(tǒng)計(jì)表、回歸分析、雙樣本T檢驗(yàn)、方差分析等工具,對(duì)9個(gè)因素逐一驗(yàn)證。
最終,小組得出了三個(gè)主要影響因素,分別為二號(hào)輪外沿輔助凸筋設(shè)計(jì)不合理、無鋁內(nèi)襯紙可塑性差、三號(hào)輪煙包剔除不凈。其中,前兩項(xiàng)嚴(yán)重影響了無鋁內(nèi)襯紙包裝成型,而后一因素,嚴(yán)重影響無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
■解決方法
針對(duì)“二號(hào)輪外沿輔助凸筋設(shè)計(jì)不合理”的問題,小組成員對(duì)二號(hào)輪外沿輔助凸筋形狀進(jìn)行兩端突出處理。為了驗(yàn)證凸筋尺寸,小組成員選用正交法進(jìn)行試驗(yàn),最終決定將凸筋兩端高度改為5mm,凸筋中間高度改為3mm,凸筋兩端長邊長度改為7mm。通過改進(jìn),無鋁內(nèi)襯紙折角不良率從0.6%降到0.29%,達(dá)到預(yù)期。
針對(duì)“無鋁內(nèi)襯紙可塑性差”的問題,小組成員設(shè)計(jì)了無鋁內(nèi)襯紙輔助成型裝置,預(yù)防無鋁內(nèi)襯紙端部長邊回彈,有效避免了內(nèi)襯紙折角問題的發(fā)生。通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),最終,小組決定將輔助成型裝置與二號(hào)輪盒模距離設(shè)定為5mm,輔助成型裝置長度設(shè)定為50mm,寬度設(shè)定為20mm。通過改進(jìn),無鋁內(nèi)襯紙折角不良率降低到了0.12%,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
針對(duì)“三號(hào)輪剔除不凈”的問題,小組成員決定在三號(hào)輪剔除板上方加裝吹風(fēng)裝置。吹風(fēng)裝置電磁閥由即插即用接近開關(guān)的常閉觸點(diǎn)控制,當(dāng)發(fā)生剔除動(dòng)作時(shí),剔除板離開接近開關(guān),電磁閥得電后導(dǎo)通吹氣裝置進(jìn)行吹風(fēng),杜絕無鋁內(nèi)襯紙殘留在三號(hào)輪上。改進(jìn)后,三號(hào)輪剔除不凈的現(xiàn)象得到極大改善,每天剔除不凈的次數(shù)僅有0.44次,很大程度上提高了設(shè)備效率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
■項(xiàng)目成效
通過此次QC活動(dòng),一方面,無鋁內(nèi)襯紙包裝質(zhì)量缺陷率從活動(dòng)前的1.18%降低到活動(dòng)后的0.15%。在效果檢查期的三個(gè)月內(nèi),許昌卷煙廠共生產(chǎn)無鋁內(nèi)襯紙產(chǎn)品3452箱,為企業(yè)節(jié)約成本約66.57萬元。另一方面,無鋁內(nèi)襯紙易于降解回收和再生利用,節(jié)約資源,不產(chǎn)生二次污染,符合綠色理念,滿足了卷煙材料對(duì)節(jié)約環(huán)保的開發(fā)需求。