創新是企業發展的不竭動力。近年來,河南省焦作市卷煙物流配送中心,以挖掘內部潛力為導向,以踐行“工匠精神”為目標,專注倉儲、分揀每個“機器”部件的作用發揮,將“技藝”變技術,將“小改革”變為企業“大效益”,挖掘企業員工蘊藏的激情與活力,使越來越多的員工從生產一線中發現問題、解決問題,從細微之處為行業發展貢獻著自己的聰明才智。
“思考”不妨走到“發現問題”前面去
在一次班前會上,倉儲部主任崔麗表情凝重,神情嚴肅,“咱們倉庫一共16臺大品牌拆煙機,負責卷煙的出庫工作,屬于倉儲分揀流程中的關鍵環節和重要設備。但是最近提升機在上升過程中將煙箱擠壓到推煙板上,造成傳動軸幾次被拉斷、條煙被擠壓,從而影響了卷煙正常出庫,分揀打碼被迫中斷。”
儲配部主任王俊明說““故障”就是命令,責任重于泰山,解決拆煙機擠煙問題,是我們義不容辭的職責,要千方百計迅速查找原因,搶抓設備改進,確保卷煙分揀、配送生產各環節有序正常進行。”
“原因”不妨走到專業“解決問題”角度上來
焦作市卷煙物流配送中心緊急成立了以帶班長王小慶為組長的QC課題攻關技術小組,經過5個小時的設備反復測試,王小慶發現:在卷煙入庫環節,疊煙機將卷煙疊放至木制托盤上。疊煙機采用3×5方式進行疊煙作業,在卷煙進行傳送過程中,煙箱表面摩擦系數小的卷煙,由于慣性因素,導致上層卷煙錯位滯后。在卷煙進入拆煙機上升時,擠到拆煙機推煙板上,從而造成卷煙殘損和拆煙機提升機故障。
倉儲保管員郭師傅說:“以前機器出現問題,都是給廠家打電話,或遠程協助解決,車間里沒有我們自己的技術人員”。但是他們發現,一個問題解決了,另一個問題又隨之產生,他們總是等待、被動的被“機器故障”牽著鼻子走。
廠家技術人員說:“兩側提升托板不在同一水平面上,會導致一側的托板不到位,需要檢查一下兩側的提升鏈條是否松動,或調整一下和鏈條相連的鏈條拉桿”
但是這樣的“松動”已不止一次,怎樣解決問題,徹底使這些冷冰冰的先進“武器”為我所用?他們從轉變思想觀念出發,不等不靠,主動上前,像“白衣戰士”一樣,同他們“交流”,向他們“問診”。
“辦法”不妨走到“對癥下藥”上去
隨后,經過無數次的實驗與分析,這些不服輸的“白衣戰士”們,開出了屬于他們自己的“藥方”:計算機與電路控制系統和電氣控制系統相連接,向PLC發出指令,控制送煙機構和揀出機構完成補煙和分揀動作,同時控制系統采集現場傳感器信號,并將該信號傳送給電氣控制系統,完成狀態下的檢測和過程控制。
技術小組的成員仔細觀察拆煙機運作過程,決定在拆煙機推煙板下方10cm處安裝一組對射光電。在“提升機”上升時,錯位卷煙可以提前擋住對射光電,向PLC模塊輸入檢測信號,進而控制“電機”使“提升機”停止上升。待人工處理過錯位卷煙后,提升機繼續上升到位開始正常作業。
“小改”不妨體現到“降本增效”上去
技術攻關小組長王小慶說:“通過本次QC技術課題在設備實操中的應用,拆煙機擠煙現象得到了明顯降低,分揀效率更加順暢,同時小組成員對于機器設備的了解也更加熟悉,在一定程度上提升了維修設備的技能以及相應故障的處理能力,也為企業節約了成本,這次“小改革”每年可節約費用18600元,節省分揀時間21.6小時,人工修理時間140小時”。同時完善了《焦作市煙草公司卷煙物流配送中心設備維護保養手冊》,將相關操作標準納入了《焦作市煙草公司卷煙物流配送中心物卷煙分揀管理程序》,將“預防拆煙機擠損卷煙檢測裝置”申請國家實用新型發明專利。今后他們還會把QC方法更多地運用到工作中去,及時發現問題,解決問題。
“做事”不妨走到“追求極致”標準上來
“其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至。”孔子一生為師,將“教書匠”做到極致,終成一代“圣人”。曾經的他們事不關己、高高掛起,認為機器故障只是廠家或者技術人員的事情。經歷過無數次“被動”以后,他們認為,自己才是這些“冷兵器”的真正主人。只有主動出擊,精益求精,在千錘百煉中磨煉“技藝”,才能不受制于人;他們堅信通過自己的雙手,也能在這片轟隆隆的機器聲中成長為“大國工匠”的一員。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察