煙草在線專稿 摘要:為提高制絲車間儲葉柜利用率,分別按換煙換份時間17分鐘、16分鐘、15分鐘在兩班生產情況下進行測試。運用回歸分析法和散點圖分析測試數據,建立儲葉柜利用率與時間的數學模型:儲葉柜利用率(%)=177-7.30 時間(min),得出現實條件下葉片段合適換煙換份時間為14分30秒,提高了制絲車間儲葉柜的利用率。
山東中煙青島卷煙廠制絲車間儲柜負責將三、五、九千線加料后的煙葉分別存入相應的柜中,是各配方組分混配均勻,平衡煙葉水分和溫度,使煙葉充分吸收料液,調節平衡葉片段和葉絲段的生產能力。
現場記錄2014年3月制絲車間8個生產班的儲柜利用數據統計顯示(如表1),制絲車間儲柜利用率平均值為54.2%,以下是儲柜利用率數據統計:
根據現狀調查,參考相同條件規模的廠家儲葉柜的利用率,結合目前的技術裝備、小組成員素質和留有一定的余地,因此制絲車間決定尋找合適方法提高制絲車間儲葉柜利用率。
1 材料與方法
1.1 材料與儀器
青島卷煙廠制絲線:FT621切片機(昆船);WQ3315滾筒式葉片回潮機(昆船);WQ3322滾筒式葉片回潮機(昆船);SRC除雜機(美國KEY);SJ1524加料機(昆船);SJ1527加料機(昆船);SQ35切絲機(昆二機);WQ712A隧道式葉絲回潮機(昆船);SH624薄板式烘絲機(昆船);HXD-6L(Garbuio)。
1.2 試驗方案與方法
分別按換煙換份時間17分鐘、16分鐘、15分鐘在兩班生產情況下進行測試,運用回歸分析法和散點圖分析測試數據,建立儲葉柜利用率與時間的數學模型,作為后續研究的基礎。結合實際生產情況,得出合適的換煙換份時間。
2 結果與分析
車間分別按換煙換份時間17分鐘、16分鐘、15分鐘在兩班生產情況下進行測試(表2),測試結果如下表所示:
根據數據在minitab中對數據進行回歸分析(表3):
經過回歸分析可以看出:利用率與時間、總體回歸分析P值均小于0.05,所以公式儲葉柜利用率(%)=177-7.30時間(min)成立;由此可知換份時間越小實際柜數越大。因為在生產中達到工藝要求的極限最短換份時間為14分鐘30秒,因此選擇換煙換份時間為14分鐘30秒分鐘為合適時間。而將最短時間代入公式得到利用率為70.68,恰好落入儲柜利用率置信區間(65.520,75.847) 預測區間(62.732,78.635)(表4)。
由上可知,將葉片段換煙換份時間改為14分鐘30秒,可以使儲柜利用率達到規定范圍內。
3 結論
采用葉片段換煙換份時間14分鐘30秒,有效的的提高了制絲車間儲葉柜利用率,為車間三班變兩班奠定了基礎。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察