過去的2022年,湖南中煙工業有限責任公司零陵卷煙廠為進一步落實節能降耗目標,廣大干部員工守初心、擔使命,始終將節能減排、綠色生產貫穿于生產經營全過程,切實擔負起企業的經濟責任、社會責任和政治責任。全年該廠單箱綜合能耗同比下降0.86%,綜合能耗對標指標同比下降2.15%。
“去年,我們廠制定了《零陵卷煙廠碳達峰碳中和三年行動工作實施方案》,進一步強化企業節能管理目標責任,把提高能源資源利用效率放在首位,不斷完善能源的科學合理配置和精益管理水平。”零陵卷煙廠動力車間能源專家榮劍初說。
優化工藝生產流程
去年初,該廠從優化生產工藝流程上下功夫,以“能源消耗定額模型與標準”“探索芙蓉王制絲現場溫濕度控制的影響”兩個課題分別優化空壓機開機時間和空調提前開機時間,其中,僅空壓機較往年減少運行時間1816小時。
優化生產過程控制
為了進一步挖掘生產過程中節能潛力,該廠將全廠能源消耗全過程納入受控管理,共梳理出6種可能出現的生產組織模式。在考慮品牌規格、儲絲柜設備配置、環境控制及卷包關聯匹配等情況,優選3種相對比較節能的生產模式進行動能設備的運行配備 。
與此同時,該廠根據季節變化和上下班時間,調節車間和廠區路燈的照明時段;根據天氣情況靈活調整了辦公區域的空調開機時間;根據生產計劃,按鍋爐產蒸汽效率計算理想能耗,并結合鍋爐運行實時數據,要求當班操作工合理運行6噸鍋爐和20噸鍋爐的生產時間;根據制絲車間與卷包車間生產的錯峰時間,要求操作工精準合理增減壓縮空氣機的運行時間。
加大節能新技術應用
近年來,該廠有計劃地推動經濟上可行、技術上合理的成熟節能技術應用。工廠先后改進了廠區所有照明控制系統,將高能耗的路燈全部更換成低能耗高光效光源的LED燈;在工廠綜合服務樓全部推行了空氣源熱泵技術的應用。
工廠先后對鍋爐煙氣、冷凝水、閃蒸汽、空調冷卻水等工業余熱進行回收再利用改造,一年回收冷凝水余熱產生的經濟效益,相當于120噸柴油,約占該廠全年柴油總消耗的5.41%。
提升設備有效作業率
該廠還在優化生產組織上“下功夫”,每月對生產計劃進行精益排產,盡量減少換牌次數,從而達到提高設備利用率,減少設備開機時間。過去一來年,該廠卷接、包裝設備運行效率分別達到了99.84%和93.11%,與去年同期相比分別提升了0.06和0.62個百分點。
該廠還從減少設備停機故障率上“做文章”,從而達到節能降耗的目的。工廠制定了《強化設備管理職能專項檢查實施方案》,嚴格執行設備維修保養管理標準,按季度開展精益設備管理工作專項評價,全年共檢查發現設備隱患問題129項,發起職能考核33條,制絲設備故障停機率降為0.185%,同比下降了0.04個百分點。
據了解,零陵卷煙廠下一步還將對儲絲房空調系統獨立控制系統進行改造,加快研究水霧加濕空調節能技術,并在工廠未來的能源管理中,探索清潔能源和可再生能源及地源熱泵技術的應用,以進一步提高節能減排效果,為實現國家雙碳目標作出貢獻。
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