“這段時間的二次加料出口水分CPK都達到了1.1以上,我們的裝置達到了預期目標!”湖南中煙長沙卷煙廠制絲車間青年員工羅俊輝興奮地指著SPC系統顯示屏上的數字。
“考慮到清潔時間和生產效率,如果能在葉片線松散回潮筒出料室口安裝該裝置,預計可以節省一筆不少的費用。同時,一次清理篩網的工作時間只要21.3分鐘,縮短了足足155分鐘。”該廠制絲車間超越QC小組發布人謝佳伶在2024年湖南省質量管理發布活動中說道。
松散回潮是制絲生產線中一項極為重要的工序,它的主要任務是將切片機處理后的煙葉進一步松散,并對其連續均勻地增溫增濕,使其成為具備一定溫度和水分的松軟煙葉,以提高煙葉的韌性和耐加工性,為后一工序提供滿足工藝質量要求的煙葉。CPK是衡量質量過程能力水平的重要指標,CPK值穩定在特定區間內,是衡量生產過程是否達標的重要依據。
“生產過程中松散回潮筒會出現大量麻絲、碎片被循環風吸附在出料室過濾篩網表面,由于不能在生產中進行清理,隨著吸附量的不斷增加,會造成循環風道濾網堵塞,嚴重影響熱風循環效果及二次加料入口水分的控制。”被問到開展該課題的緣由時,負責人丁露班長給出了答案。
車間松散回潮筒裝置。單位供圖
現階段,車間采用的清潔模式是每周一次由人工拆卸篩網進行清洗,每次篩網更換需要三名相關人員作業,平均清潔耗時高達176.8分鐘。因此避免生產過程中過濾網堵塞從而保障二次加料出口水分CPK穩定在1.0以上成為了當務之急。
為了解決出現的難題,課題小組提出過兩種解決方法:一是在每兩批次生產結束后立即對篩網雜物進行清理以維持CPK穩定。二是增加工作人員數量以提高清潔效率,但考慮到清潔時間、清潔成本等方面的原因,以上兩種方法均不適合。
小組成員通過廣泛的市場調研和技術借鑒,提出了創新思路,最終確定了一種自動清掃吸附碎片和小麻繩的清潔裝置方案。在方案確定后,項目小組嚴格按照5W1H原則制定了詳細的對策實施計劃,并進行了實施。通過領用304不銹鋼材料、設計制作鏈板傳動方式、加工鏈板清洗系統等一系列措施,成功研制出新型清潔裝置。實施過程中,操作、維修、技術人員均對每一項措施進行了嚴格的效果驗證,確保了裝置的性能和可靠性。
操作人員對該裝置進行安裝調試。
新型清潔裝置投入使用后,車間對后期生產數據進行了統計分析。CPK結果分析顯示:二次加料入口水分CPK值從0.350提升至1.105。經濟效益分析顯示:人工成本節約達8.28萬元,年經濟效益達到5.08萬元。
“新型清潔裝置的研制,不僅提升了產品質量,還展示了技術創新在提升生產效率和經濟效益方面的巨大潛力。”丁班長的語氣里充滿了期待,“接下來,我們小組還會深入挖掘生產過程中的難點,利用理論創新、技術創新等手段,持續提升產品質量和管理水平。”(謝佳伶
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察