“自從裝了‘接煙爪’,進班只需要花費幾分鐘就能接好煙支,生產效率有了很大的提高!”一位包裝機師傅激動地說道。
圖為設備正常工作時‘接煙爪’復位收回位置
近日,湖南中煙常德卷煙廠創新使用煙支自動導引器裝置(也稱‘接煙爪’),對卷煙通道上首批進入包裝通道的煙支進行智能化接煙,打破了傳統的操作工用手接煙模式,不僅解放員工雙手,安全生產系數也有了進一步提高。
“以前用手接煙的時候,如果接煙的手沒放好,要么煙支掉的滿地都是,要么設備急停要重新再來,既浪費時間,廢煙成本消耗也大。”一位老師傅回憶道。包裝機接煙通道處約二十厘米寬,一個成年人單掌接煙也略有難度,不僅如此,操作工還要根據卷煙機的煙支生產速度移動手掌,直到煙支順利進入煙支通道及儲煙桶。要讓儲煙桶正常運行,接煙時還需要操作工用手撥動通道上方擋板至儲煙桶檢測器高度。一手接著煙支,一手撥動擋板,絲毫不能走神,稍有不慎則可能導致設備急停,影響生產效率。
由于接煙過程復雜,操作工們也想了許多辦法,自制硬卡紙小工具,卡住上方擋板,接煙時讓擋板始終保持合適高度,使儲煙桶能夠時刻保持正常運行。接煙過程中用卡紙折成通道寬度,代替手掌抵住通道下方,讓首批通過的煙支能夠隨著紙面在通道中傳導,有效減少了煙支散落情況,降低煙支自由落體的速度,從而減少彎折煙支、倒裝煙支的數量,提高接煙效率。
圖為煙支自動導引器裝置按鈕及使用說明
青年操作工們不斷將這些小改小革編制成改善案例,在車間內推廣,但是自制的卡紙小工具也有許多弊端,如使用次數限制,制作尺寸存在差異等。為了解決這些弊端,常德卷煙廠技術團隊啟動煙支自動導引器研究,提高設備智能化水平,操作工只需按動煙支自動導引器按鈕即可完成接煙工作,徹底解放了員工雙手。
圖為操作工學習討論煙支自動導引器裝置操作方法
一直以來,常德卷煙廠持續開展精益改善類活動,鼓勵全體員工自主創新,將小發明、小創造、小改革運用到實際生產中去,鼓勵青年員工參與全員改善、經典案例編制。近年來,常德卷煙廠平均每年約有80個全員改善案例被發布,部分改善建議被車間采納、進一步完善并推廣使用。
除此之外,該廠持續開展QC項目研究、六西格瑪改善項目研究,以勞模(工匠)創新工作室為依托,勞模專家帶隊開展項目改善攻關,集聚眾人智慧。今年以來,該廠《提升DF10~11#成型機濾棒圓周CPK》、《降低E線葉絲干燥后濕團煙絲數量》等四個優秀QC課題榮獲湖南省質量協會成果發布一等獎;《裝封箱系統滾筒電機智能檢測系統的研制》榮獲全國煙草行業優秀質量管理小組成果發布二等獎;《降低成品物流周轉過程倉損率》《提高卷包區域溫濕度合格率》等五個項目榮獲全國精益六西格瑪管理國家標準應用案例交流大賽“優秀項目案例”獎項。
近年來,常德卷煙廠厚植人才培育沃土,以勞模(工匠)創新工作室為平臺支撐,充分發揮勞模、專家、工匠的引領作用,帶領青工深入開展項目攻關,解決生產中的實際問題,不斷在創新攻關中推進工廠智能化建設走深走實,助力企業高質量發展。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察