“兩高”設備有效運行率穩定在85%以上,“一新”設備也即將達產達效。去年下半年以來,重慶中煙工業有限責任公司重慶卷煙廠切實做好“兩高一新”設備安裝調試,助力卷煙產能有效提高,有力保障市場供應。
重慶中煙重慶卷煙廠ZB416A機組進入試生產階段。
“兩高一新”,即ZJ116B-ZB416A中支高速機組、ZJ119-ZB416常規高速機組和ZB415新型包裝機組。為合理規劃產能布局,推進生產制造高質量發展,2021年2月,重慶中煙經綜合研究,決定引進“兩高一新”設備。“‘兩高一新’代表著國產卷包設備技術前沿,引進‘兩高一新’設備是重慶卷煙廠加快建設‘直轄市中支煙特色卷煙廠’的關鍵舉措。”重慶卷煙廠相關負責人這樣說。
提前介入 全面參與
“兩高一新”落戶重慶,重慶卷煙廠各方早已提前預熱、提前介入。
2021年8月,ZJ119率先運抵重慶;9月,ZB416、ZJ116B運達;10月,ZB416A、ZB415進場。重慶卷煙廠第一時間調集精兵強將,由設備科牽頭,形成指揮、保障、執行三個攻關組,其中執行攻關組下設卷接、包裝、電氣等6個專業小組,成員由車間一線技術、維修骨干組成,“天子”青年突擊隊、“集電”先鋒電氣小組中的機電后備人才全面參與。
前期,重慶卷煙廠與上海、常德、許昌煙草機械有限責任公司密切溝通,供需雙方就時間安排、人員配備、材料要求、培訓需求等問題達成共識。工廠分批次派員赴上海、常德煙機公司交流學習,技術管理人員提前參與新設備選型組裝,將現有材料寄送廠家試料;操作維修人員提前學習相關機械、電氣理論知識,在組裝車間參與實地培訓。通過提前介入、提前學習,項目組對原輔料的準備、設備安裝定位、新機型的屬性特征等做到了心中有數。
為盡快熟悉新機型,重慶卷煙廠與煙機公司達成工廠人員全程實操參與的安裝調試方案,即煙機公司人員多指導多把關、工廠人員多動手多操作,將“兩高一新”安裝調試轉化為一次技能人才大練兵。
9月,ZB416進入初次調試階段,恰逢工廠停產檢修,卷包車間多個檢修施工項目同時開展、交叉作業,室內無法供應空調。為保證調試進度,項目組成員與煙機公司安裝調試人員并肩作戰,頂著35攝氏度的高溫,每天工作近10個小時。最終,常規設備20天安裝到位;中支高速包裝設備8天完成安裝,12天進入空車運行,37天生產出成品煙包,跑出了中支設備安裝調試的新速度。
調學同步 夯實基礎
10月底,3組新設備相繼進入精細調試階段。ZJ116B-ZB416A是行業首臺投用的中支高速機組,精調可借鑒經驗少、調試難度大,調試工作面臨很大挑戰。
其間,ZB416A內框紙輸送機構裝配位置出現誤差,離合器磨損嚴重,導致設備反復報警。與煙機公司調試人員協商后,項目組成員決定自主完成機構的重裝調試。超過50公斤的內框紙輸送機構,僅能容一人站立的狹窄安裝位,需要精準把控的離合器間隙調試……一個個挑戰橫在大家面前。“越是艱難越向前!”包裝組組長張新語氣堅定。眾人輪流挪動機構部件,一次次安裝、檢驗,一次次摸索、重來……經過十余次的安裝調試,離合器最終精準到位。
精調期間,車間調試、維修、保養三位一體推進工作,調學同步、全員參與,以干促學、學干結合,為設備投產后的獨立操作和保養維護打下堅實基礎。
“兩高一新”成員充分發揮自主創新精神,一邊學習新知識,一邊進行小改造、小革新,努力提升設備的適應性。針對ZB416包裝機小盒蓋沿折疊不平齊、外觀質量不穩定的情況,包裝組成員提出“定位—調溫—固型”的解決方案,通過精確定位商標紙輸送過程中的每個位置、調試五輪出口雙通道溫度、重新加工小包透明前護煙板等一系列措施,有效改善了蓋沿變形問題,最終實現蓋沿平齊,外觀質優穩定。
新設備使用的倍福系統是一套全新的電氣系統,項目組成員在重新學習的基礎上,結合車間實際開展了多項小改小革。比如,在包裝機高速設備系統軟件上增加手動剔除程序,解決了煙包輸送通道懸空連接不便于自檢的問題;通過增加電機調速器,將商標紙輸送通道由不可調速變為可調速,實現了通道運行速度人工可控、商標紙材料穩定輸送,提高了設備運行效率和產品質量水平。
今年2月,“兩高一新”產出成品經重慶中煙技術中心檢驗,產品合格、品質穩定,目前,“兩新一高”已正式進入全面試生產階段。
“設備正式投產后,車間將基于新設備健康檢測系統的大數據采集,為‘兩高一新’設備量身定制運行、保養、維修方案,切實發揮新設備對產能和質量的保障作用。”重慶卷煙廠設備科負責人何忠這樣說。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察