為了提升設備的有效作業率,降低維修成本,陜西中煙工業有限責任公司旬陽卷煙廠決定對卷包車間的8組YF17設備分批次實施自主維修。
“10月份我們必須保質保量完成3組YF17的自主維修任務,挑戰過去月度最多維修2組設備的新目標,探索卷包車間邊生產、邊自主維修的新業態,時間緊、任務重,我們必須啃下這塊硬骨頭。”卷包車間主任向衛兵說。
自主維修現場
接到命令后,車間隨即抽調精兵強將,組建勞模、維修技師、設備副主任等9人的維修攻關組,生產設備科、物流分中心等部門為技術指導和服務保障組。
確認好當天的維修任務和注意事項后,相關人員便開始聯手作業。
直徑1.2米、高2.3米的YF17四周上下很快就被9名維修組的師傅們包圍了,拆卸減速器、拆除筒體附件、機器關鍵部件定位、安裝標記等,各維修工分工有序,團結協作,熟練快速有序地拆解完了3000多個零部件,分類放置、逐個檢查、細致記錄。
中午11點10分,匆忙從餐廳返回的維修攻關組成員,立即開展運行中卷接機組的輪保和點檢。做完設備輪保項目和設備點檢與生產過程中的排故,已經到了下午3點,他們利用下班前的半小時時間,按照“工完、料盡、場清、安全”的原則清理、整理維修現場,打破“按部就班”的慣例節奏,成了“奔跑旬煙”的新常態。
深夜12點,車間中班生產剛剛結束,但偌大的車間內仍然燈火通明,負責維修攻關組的職工利用停機間歇,把白天新修好的YF17安裝就位,再整體置換出待修的舊YF17,確保第二天早上卷接包機組正常運行。經過一番緊張有序的電器調試、機械位置校準安裝,上電試調試運行……生產設備科技術人員現場詳細記錄、驗證項修后的YF17各項運行技術參數指標,專業全面分析、評估維修效果。
為了保證自主維修質量與維修效率,維修攻關組成員做足做實自主維修的各項技術準備,查閱煙機設備圖紙30余篇,全面掌握YF17的內部構造和功能作用。同時,制定20余項防范安全隱患和維修質量保證措施,召開總結維修經驗交流會,優化維修、調試技術路線10余處,實施拆卸、安裝、調試等關鍵環節作業模擬演練,提升多點作業、平行施工過程的工作效率,利用專業知識自行設計專用輔具、夾具、工具,提高維修過程的拆卸、調試、安裝效率。
經過大家的共同努力,該車間本次自主維修實現了3天一組YF17整機自主維修、安裝、調試、運行的廠區歷史最好記錄,三千多個零部件安裝過程“零返工”。
此次維修攻關只是“奔跑旬煙”賽道上的一個縮影,接下來,該車間將以全新的姿態全力以赴投入生產,為企業高質量發展貢獻更多力量。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察