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器件、電氣常見故障等方面對維修人員開展培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中,維修人員結(jié)合自身在日常維修中遇到的問題,特別針對濾棒檢測、剔除裝置、旋轉(zhuǎn)喇叭嘴等關(guān)鍵技術(shù)及其原理與技術(shù)人員進(jìn)行了
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持續(xù)不達(dá)標(biāo)的終端客戶進(jìn)行剔除,納入一部分店面形象好、個人素質(zhì)高的新的終端客戶。二是以“細(xì)”促學(xué),提高操作水平。根據(jù)現(xiàn)代終端星級評定標(biāo)準(zhǔn),針對在線時長、庫存管理、主
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,通過煙絲特征尺寸檢測、卷制回絲結(jié)構(gòu)檢測、梗簽剔除煙絲占比檢測、煙支剖切位置微波密度檢測等手段及方法,對高速機生產(chǎn)過程的損耗情況實施檢測和監(jiān)控,科學(xué)量化損耗點的實際情況
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采用了超聲波槽型傳感器技術(shù)和水松紙刮毛卷曲技術(shù),超聲波槽型傳感器能夠?qū)λ杉堊詭Ы宇^進(jìn)行精準(zhǔn)檢測,保證了水松紙自帶接頭剔除率的可靠性;同時,主體
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;從時間維度,分析歷年來的數(shù)據(jù),盡可能剔除人為因素,找出共性問題。從計劃完成、等級結(jié)構(gòu)等方面找出好的經(jīng)驗和做法,模式集成,對生
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,將復(fù)合棒順利送入成型模塊;增加輸出部分和成型機正面的罩殼,提升了設(shè)備的安全性和美觀性。在電氣方面,設(shè)計了基于西門子352高速布爾量處理模塊的剔除
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進(jìn)行分類整理,剔除異常信息,對其進(jìn)行再復(fù)核、再確認(rèn),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
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;60mm規(guī)格的濾棒切割系統(tǒng)。改造完成后,該設(shè)備能對60mm濾嘴段進(jìn)行自動剔除,實現(xiàn)聯(lián)機作業(yè)的連續(xù)運行,節(jié)約了大量整選嘴棒的人工成本。經(jīng)反復(fù)驗證,產(chǎn)品
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的改進(jìn)結(jié)構(gòu)》解決了商標(biāo)輸送工藝過程中存在的問題,《一種煙包檢測剔除裝置》提升了質(zhì)量管控質(zhì)效,《充氣式防塵罩》解決了安全現(xiàn)場管理中存在的問題。此外,該團(tuán)隊撰寫的4
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在銷規(guī)格數(shù)量,對雪茄煙和進(jìn)口煙額外計算,充分考慮需要申報的新品,剔除即將退出的品規(guī),合理計算在銷品規(guī)。
申報引入退出。充分與工業(yè)溝通