煙草在線涪陵消息 “這幾天葉片開包段操作工付藝凱說,空煙箱壓扁平臺老是‘卡殼’,估計是回用煙箱的硬度和折疊形狀與設備不能契合。機器一卡,馬上就需要手動操作,還需人工進入開包機內整理后再自動疊層。一個煙箱60多斤呢,搬上搬下累得夠嗆。”
近日,在重慶中煙涪陵卷煙廠制絲車間質量設備例會上,生產甲班班長余興華反映了這一情況。
“這臺空煙箱壓扁平臺是全自動機械設備,可大大降低人工勞動強度。據余興華這么一說,我們的設備使用快成半自動的了,這怎么行呢?改善刻不容緩?!避囬g設備負責人潘世華說道。
提出這一問題以后,制絲車間的維修技術團隊便開始認真思考解決方案。技術員張純超與馬驛景在生產現場觀察,高級技師熊金則是一邊觀察一邊拉著付藝凱詢問,隨后,三位站在壓扁平臺處開始討論起來,各自表達了自己的想法:
“像這種智能設備,要想提高設備作業效率肯定得從程序上去實現全自動,光改造設備不可行?!?/p>
“壓扁平臺有兩個部分,‘卡殼’主要是在壓扁機撐桿部分,導致后面整理疊層沒法繼續工作,從壓扁撐桿動作上看沒什么問題,主要是紙箱揺蓋無法保持一個方向,我們可以從角度上去探索。”
“現在撐桿是保持垂直固定的,我們得從這個撐桿尋找突破口”
……
聽完各自的想法后,馬驛景點了點頭,陷入了沉思。突然熊金說到:“你這一點頭,我就想到了辦法,要是這兩個撐桿可以‘點點頭’,等紙箱放下,然后再恢復原位,揺蓋稍微內扣一點也不會罷工。”
于是,熊金趕緊回到辦公室開始著手程序設計,并叫上了程序高手麻海林,一起研究著如何編寫撐桿“點頭”程序。
剛開始,撐桿角度始終達不到理想的效果,熊金反復修改程序,現場調試設備,反反復復,最終形成了完美的角度,空煙箱整理疊層不再受阻了,10月底,這個改善項目實施完成。
“這個撐桿‘點頭’的改善項目我必須要點贊,原來一批煙葉需要整理40個空箱,其中有十一、二個空箱需要進行手動操作、人工整理?,F在一批煙葉只有一兩個是因為紙箱褶皺或者破損的空箱,需要手動操作,明顯提高了開包機的效率。”操作工付藝凱兩手豎起大拇指對著熊金說道。
很小的改善也是精益。目前,制絲車間以全員小改善為支點,從大處著眼,從小處著手,不斷推進精益管理工作,使其精于細微,真正完善。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察