廣西崇左煙草物流中心的分揀車間里,一條異型煙分揀線上,分揀員黃海龍正將兩條卷煙用橡皮筋捆扎,貼上可移動標簽后直接裝箱。沒有塑膜包裹的卷煙整齊排列,配送員掃碼后快速裝車。“以前這種小訂單要單獨裹膜,現在省了包裝時間,配送找煙也方便!”黃海龍笑著說。
圖一、崇左煙草物流中心課題攻關小組成員黃海龍展示研究成果
這一場景背后,是崇左煙草物流團隊歷時13個月攻堅的“塑膜減量”課題成果——通過訂單優化、塑膜“瘦身”、設備參數精調等創新,單箱塑膜用量同比下降13.54%,年節約成本超6萬元,更讓白色污染“治標又治本”。這項“小改大效”的綠色革新,正為行業物流低碳轉型提供新樣本。
一、小訂單大浪費:一場“膜”法攻堅的起點
“1條煙裹膜15克,一年就是1260公斤,相當于3萬個塑料袋!”2024年2月,崇左煙草物流中心主任李顯發盯著數據報表眉頭緊鎖。報表顯示,崇左煙草異型煙小訂單占比超35%,1-2條訂單年耗膜量占總量的4%,而分揀線仍沿用“每單必裹膜”的傳統模式。
分揀車間內,系統管理員張臣政帶著團隊蹲守觀察:異型煙包裝機吞吐著一條條卷煙,60cm寬的塑膜裹住單條煙后,兩側各余5cm空邊,50μm的厚膜在烘箱高溫下蜷縮成團。“就像用大號塑料袋裝鑰匙,能不浪費嗎?”物流中心副主任譚學高比喻道。
李顯發堅定的說:“從訂單結構、塑膜尺寸到設備參數,必須摳出每一克浪費!”一場圍繞“毫米級浪費”的攻堅就此啟動。
二、“零包裝”破局:橡皮筋與標簽的綠色革命
“不裹膜?卷煙散了、標簽掉了怎么辦?”質疑聲中,QC小組開啟“頭腦風暴”。
圖二、崇左煙草物流中心課題攻關小組“頭腦風暴”會議現場
“浙江用28μm薄膜,但咱們設備兼容嗎?”“不如試試直接裝箱!”主控員張君鵬的提議引發熱議。連續一周,工作室里堆滿測試品:橡皮筋捆扎、可移除標簽粘貼、不同厚度膜模擬運輸顛簸……最終,40μm膜+標簽側貼+橡皮筋固定的組合通過嚴苛測試。
“?零包裝”方案落地時,分揀員卻犯了難:“標簽容易貼歪,配送員抱怨找煙慢!”技術團隊連夜優化系統:自動識別1-2條訂單,生成獨立分揀線路,標簽打印位置精準至毫米。如今,配送員掃碼后,周轉箱內卷煙按配送順序排列,效率提升20%。
圖三、異型煙分揀包裝方式優化前后對比圖
三、塑膜“瘦身”戰:毫米級較量背后的智慧
“寬度減2cm,合格率會不會掉?”設備前,一場“塑膜外科手術”正在進行。
技術團隊將60cm寬膜逐步“瘦身”,58cm、56cm、54cm……每減1cm需重新調試設備參數。異型煙包裝機前,張臣政緊盯屏幕:“56cm!四層煙剛好包緊,兩側余膜從10cm縮至4cm。”另一邊,標準煙產線上,58cm膜成功適配五層煙垛,烘箱溫度從160℃降至145℃,收縮率穩定60%。
更薄的40μm膜成為關鍵突破?!昂衲た箟?#xff0c;但克重高;薄膜易破,但更環保?!狈謷T黃海龍搬出測試記錄:40μm膜經200次跌落測試無破損,單條膜重下降24%。如今,標準煙與異型煙全面啟用“瘦身膜”,僅此一項年省膜超2000公斤。
圖四、塑膜“瘦身”前后包裝效果圖
四、參數“精調”密碼:0.1秒與1℃的博弈
“封切時間0.7秒改0.4秒,溫度降15℃,能行?”設備廠商的質疑,反讓團隊更堅定。
凌晨的分揀車間,技術員們輪番上陣:標準煙包裝機前,譚學高逐幀分析熱封視頻,發現0.4秒封切既能切斷膜又不起皺;異型煙線上,黃海龍貓腰調整烘箱溫度,145℃時膜收縮均勻無氣泡。一組數據被反復驗證:熱封功率降5%、烘箱能耗省18%、設備故障率下降7%。
“現在聽到‘滴’的封切聲,就知道參數調對了!”張君鵬指著標準化操作手冊笑道。手冊上,溫度、時間、功率精確至小數點,甚至標注了季節調整參數——這是30次模擬試驗、200組數據淬煉出的“綠色密碼”。
圖五、分揀包裝機熱封切及烘箱標準溫度設定截圖
五、綠色賬本:0.33公斤背后的雙贏
2024年9月,數據亮眼:單箱用膜量從0.41公斤降至0.33公斤,降幅13.54%;全年預計減膜4085公斤,相當于少用81.7萬個塑料袋。更讓團隊自豪的是,配送員反饋“找煙更快了”,客戶稱贊“包裝更環保了”。
“省下的不僅是錢,更是企業的綠色責任?!崩铒@發算了一筆社會賬:按每公斤塑膜產生1.8公斤碳排放計算,年減碳超7噸,相當于種植400棵樹。
結語:小革新撬動大未來
崇左煙草物流中心的創新墻上,“塑膜減量”課題證書旁,新增了一份《廣西煙草綠色物流操作規范》草案——這項源于基層的“金點子”,即將成為全區推廣的“標準答案”。正如李顯發所說:“綠色轉型不是宏大敘事,而是每個環節的毫米級進步?!?/p>
從一條橡皮筋到一張薄塑膜,從0.1秒的參數優化到1℃的溫度精控,這場“塑膜瘦身記”證明:基層創新的火花,終將點亮行業高質量發展的綠色之路。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察