2023年底,在某用戶卷煙廠的卷包車間中,某型號包裝機組正以每分鐘600包的速度高速運行,鏗鏘的節奏宛如行進間的儀仗隊。然而,這井然有序的節奏卻出現了“不和諧”的音符——另一型號硬條包裝機因煙包供料故障率顯著上升,每天頻繁停機排故,累計排故時長相當于損失產能6000條/年。更讓人揪心的是,煙包供料故障停機還涉及到多家其他用戶煙廠,成為上海煙草機械有限責任公司面臨的緊迫難題。
從數據中揪出“真兇”
領創QC小組勇于接下這個“燙手山芋”,這支由5名“90后”技術骨干組成的團隊,用8個月時間,以一枚成本僅2000元的傳感器,成功解決了該項問題。這場“小革新”的背后正是上海煙機公司以創新引領高效的生動寫照。
初到用戶煙廠處,領創QC小組組長湯鏇蓉立刻調取了2024年1至4月停機記錄,對數據進行分析后發現,煙包供料故障占比達40.48%,而其中79.95%的故障源于螺旋提升器堵塞。小組成員謝濤進一步拆解工藝流程發現,煙包從入口輸送帶進入螺旋提升器時,因回撤距離僅5毫米,導致相鄰煙包間隙過大,堆積擠壓引發堵塞。
一枚傳感器破局“5毫米難題”
領創QC小組將兩套方案擺上桌面:移動現有傳感器位置或新增獨立尋零傳感器。前者零成本但風險高——可能引發對中相位偏差;后者需2000元投入,卻能精準分離“尋零”與“對中”功能。
經過數十次的模擬試驗,QC小組用散點圖驗證后者更具操作性:當回撤距離增至150毫米時,堵塞次數歸零,且不影響其他傳感器功能。
選型、繪制功能圖、尋找安裝位置、投產物料、編寫程序,為了早日排除故障,5名工程師并行工作,以最大效率投入改進之中。
2個月后的一天,代號32B9036的光電傳感器安裝到用戶煙廠車間的ZB416設備上,這個巴掌大的裝置像給設備裝上“智慧之眼”,讓煙包隊列始終保持緊湊。安裝首周,煙包供料故障降到目標值。用戶煙廠的擋車工老李盯著屏幕喃喃自語:“這‘小玩意’比老師傅的經驗還管用。”
2000元撬動大效益
經過測算,本次QC活動的經濟效益令團隊感到振奮:設備的停機時間大幅度降低,產量有了大幅提升。更深遠的影響是,同樣的改進正在快速復制到多家其他用戶煙廠的包裝設備上。此外,小組還將方案固化為企業標準——32B9036傳感器成為ZB416機組“出廠標配”,從此螺旋提升器堵塞造成的煙包供料故障停機將成為回憶。
對于QC小組來說,方法論的背后是上海煙機公司的精益密碼。回望攻關歷程,領創QC小組的活動記錄寫滿細節:82張數據表、15版電氣圖、37次現場驗證……“用數據說話、用工具決策”的理念貫穿始終。
“我們不止在修機器,更在踐行精益之路。國產設備的質量改進,不能只靠簡單的復制。”湯鏇蓉總結道,“吃透底層邏輯,用系統性思維思考,堅持PDCA思想,才是我們的核心價值所在。”
一場歷時8個月的攻關、一枚成本2000元的傳感器的背后,是一群青年工程師對“中國制造”的精益追求。上海煙機公司的創新文化、持續改進的理念,就藏在這些不起眼的小革新里,正在遍地開花。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察